誘導加熱技術を用いたベアリング組立・分解の最適化

ケーススタディ誘導加熱技術を用いたベアリング組立・分解の最適化

エグゼクティブ・サマリー

このケーススタディでは、スウェーデンのエスキルストゥーナにあるボルボ建機の製造工場が、ベアリングの組立・分解工程を最適化するために誘導加熱システムを導入した方法を検証します。従来の火炎加熱方式から精密な誘導技術への移行により、組立時間が68%短縮され、42%のエネルギーが節約され、取り付け時のベアリングの損傷がほとんどなくなりました。このプロジェクトは9.3ヶ月でROIを達成し、生産品質指標を大幅に改善しました。

背景

会社概要

ボルボ・コンストラクション・イクイップメント(Volvo CE)は、最適な性能と耐久性のために精密なベアリング・フィットを必要とする重機部品を製造しています。ボルボのエスキルストゥナ工場は、ホイールローダーと連結式運搬車用のトランスミッションアセンブリを専門としています。

チャレンジ

導入に先立ち、ボルボCEは以下のベアリング取り付け方法を採用していた:

  • 大型ベアリング用ガス火ヒーター
  • 中型ベアリング用オイルバス
  • 小型部品の機械プレス

これらの方法にはいくつかの課題があった:

  • 寸法のばらつきにつながる一貫性のない加熱
  • 裸火や高温の油による労働安全上の危険
  • 石油廃棄による環境問題
  • 取り付け時にベアリングが損傷することが多い
  • 生産フローに影響を与える長い加熱サイクル

誘導加熱システムの導入

システムの選択と仕様

複数のベンダーを評価した結果、ボルボCEは以下の仕様のEFDインダクションMINAC 18/25システムを選択した:

表1:誘導加熱システムの仕様

パラメータ仕様備考
モデルMINAC 18/25移動式IHヒーター
出力18 kW可変周波数
入力電圧400V、3相工場供給と互換性がある
周波数範囲10-40 kHz自動的に最適化される
デューティ・サイクル100% @ 18 kW連続運転能力
冷却システム水冷式クローズドループ・チラー
コントロール・インターフェースタッチスクリーン付きPLC温度と時間のコントロール
温度範囲20-350°C精密制御 ±3°C
加熱コイル5 交換可能ベアリング範囲に合わせたサイズ
温度モニタリング赤外線パイロメーター非接触測定

プロセスの実施

実施にあたっては、以下のような特徴を持つギアボックス・アセンブリに使用されるベアリングに焦点を当てた:

表2:用途別ベアリング仕様

ベアリングタイプ内径 (mm)外径(mm)重量(kg)干渉フィット(μm)必要な拡張(mm)
円筒ころ1101704.240-600.12-0.18
自動調心ころ1502258.750-750.15-0.23
アンギュラー・コンタクト851302.130-450.09-0.14
テーパーローラー1201805.345-650.14-0.20
深溝ボール951452.825-400.08-0.12

データ収集と分析

暖房プロファイル分析

エンジニアは、ベアリングの種類ごとに最適化された加熱プロファイルを開発した:

表3:最適化された加熱プロファイル

ベアリングタイプ目標温度 (°C)ランプ速度 (°C/s)保持時間 (s)全サイクル(秒)電源設定(%)
円筒ころ1204.0154565
自動調心ころ1303.5256280
アンギュラー・コンタクト1104.5103555
テーパーローラー1253.8205370
深溝ボール1055.082950

比較プロセス分析

従来の方法との直接比較が行われた。 誘導加熱:

表4:プロセス比較結果

メートル炎暖房オイルバス誘導加熱改善 vs 炎上改善 vs オイルバス
平均加熱時間(分)12.518.24.068%78%
温度変化 (°C)±15±8±380%63%
エネルギー消費量(kWh/ベアリング)3.85.22.242%58%
ベアリング損傷率(%)4.2%2.1%0.3%93%86%
労働時間(ベアリング100個当たり)25301252%60%
セットアップ/切り替え時間(分)3545877%82%

品質への影響分析

この導入により、組立品質メトリクスが大幅に改善された:

表5:導入前後の品質指標

クオリティ・メトリック実施前実施後改善
寸法精度偏差 (μm)22768%
ベアリングの振れ(μm)18667%
ベアリングの早期故障(1000件あたり)5.81.279%
組立リワーク率(%)3.2%0.7%78%
ファーストパス収量(%)94.3%99.1%5.1%

ROI分析

表6:財務影響分析

費用/便益要因年間価値(米ドル)
設備投資$87,500(1回限り)
インストレーション&トレーニング$12,300(1回限り)
エネルギーコスト削減$18,400
人件費の節約$42,600
スクラップ/リワークの削減$31,200
メンテナンス費用$4,800
年間純益$87,400
投資回収期間9.3カ月
5年間のROI432%

技術的実装の詳細

コイル設計の最適化

カスタムコイルは、さまざまなベアリングファミリーのために設計された:

表7:コイル設計仕様

コイル・タイプ内径 (mm)長さ (mm)ターンワイヤーゲージ (mm)ターゲット・ベアリング・レンジ (mm)
タイプA1805068外径140-190
タイプB23060810外径190-240
タイプC1404056外径110-150
タイプD290751012240-300 OD
ユニバーサル(調整可能)180-32060810救急/専門

温度制御パラメーター

このシステムは高度な温度制御アルゴリズムを利用している:

表8:温度制御パラメーター

制御パラメータセッティング機能
PID比例帯12%応答感度
PID積分時間0.8sエラー訂正率
PID微分時間0.15s変化率への対応
電力制限85%オーバーヒートを防ぐ
温度サンプリングレート10 Hz測定頻度
パイロメーター距離150mm最適な測定位置
放射率設定0.82軸受鋼用
温度アラームしきい値+15°C過熱保護
制御精度±3°C動作範囲内

解体プロセスの最適化

このシステムは、このパラメータでベアリングの除去にも使用された:

表9:分解プロセス・パラメーター

ベアリングタイプ目標温度 (°C)サイクルタイム(秒)電源設定(%)特殊工具が必要
円筒ころ1305075抽出プレート
自動調心ころ1407085油圧プーラー
アンギュラー・コンタクト1204065標準プーラー
テーパーローラー1356080テーパーアダプター
深溝ボール1153560標準プーラー

教訓とベストプラクティス

  1. 温度モニタリング:非接触の赤外線測定は、接触式の熱電対よりも信頼性が高いことが証明された。
  2. コイルデザイン:ベアリングに特化したコイルにより、ユニバーサルデザインよりも効率が向上。
  3. オペレーター・トレーニング:総合的なトレーニングにより、工程のばらつきが67%減少した。
  4. マテリアルハンドリング:カスタム治具はベアリングの取り扱いを減らし、安全性を向上させた。
  5. プロセス・ドキュメンテーション:ビジュアルガイドによる詳細な作業指示により、一貫性が向上。

結論

を実施した。 誘導加熱技術 は、ボルボCEのエスキルストゥナ工場で、ベアリングの組立・分解工程を一変させました。正確な温度制御、サイクルタイムの短縮、安全性の向上により、大幅な品質向上とコスト削減が実現しました。この技術はその後、世界中の複数のボルボCE施設に導入され、同様の成果を上げています。

このデータは、誘導加熱技術が、従来の方法と比較して、ベアリングの取り付けと取り外しに優れた性能を発揮し、プロセス制御、エネルギー効率、製品品質が定量的に改善されることを明確に示しています。

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